近期,青岛轻金属生产线集中控制系统检修正在紧锣密鼓地进行。为确保检修任务高效高质完成,信息技术中心组织骨干员工驻扎项目现场,全力以赴推进检修作业安全有序开展。
在关键部件—空气流量调节阀的检修过程中,由杜小清、于茂猛、杨福彤老中青三代“工匠”组成的“突击队”,密切配合,现场测绘尺寸、改制接口,进行非标改造,保证改造后性能完全达标,在节约备件更换成本的同时,满足了工期要求。宋龙峰、王德缙针对控制程序与图纸不匹配、多次修改的程序杂乱等问题,根据新换备件的信号类型和现阶段用户的操作习惯,对控制程序进行了重新梳理,升级替换了原有上位机和上位程序,增强了系统稳定性,方便了用户操作,成功实施了控制及操作系统升级改造。
为早日满足生产需要,项目成员主动放弃“五一”假期,加班加点推进检修工作,按期完成5#双室炉所有缺损件的安装修复,成功实现点火,顺利进入高温烘炉阶段。进入立夏时节,随着双室炉烘炉到七百摄氏度,项目人员不顾“炙烤”,完成检查试验消缺,顺利实现了5#双室炉的投产运行。
在对两台双室炉的集中控制过程中,项目人员提前对4#线控制线路进行摸排、敷设,并利用晚上交接班倒炉时间,集中力量转移恢复控制电脑和程序,在不影响4#线正常生产的情况下,实现了完美衔接。
据悉,此次检修效率大幅提升,用时缩短了三分之一,并为用户节约各类备件采购成本10万余元,赢得了用户一致好评。